行星齒輪減速機(jī)熱分段剪主減速機(jī)檢修技術(shù)的要求
1熱分段剪主減速機(jī)檢修技術(shù)要求
減速機(jī)檢修需要保證的技術(shù)要求如下:
?。?)各軸線保證各自的相對位置公差,各軸的平行度,水平度。
?。?)各齒輪"嚙合(niè hé) "情況良好,齒側(cè)隙,齒面接觸情況符合設(shè)備技術(shù)文件。行星齒輪減速機(jī)相對其他減速機(jī),行星減速機(jī)具有高剛性,高精度(單級可做到1分以內(nèi)),高傳動效率(單級在97%-98%),高的 扭矩/體積比,終身免維護(hù)等特點(diǎn)。
?。?)軸承游隙符合要求,旋轉(zhuǎn)件運(yùn)轉(zhuǎn)靈活。
(4)各潤滑點(diǎn)潤滑良好,減速機(jī)結(jié)合面不漏油。
2檢修技術(shù)方案突出點(diǎn)
檢修技術(shù)方案以軸承(bearing)座孔的修復(fù)和減速機(jī)裝配調(diào)整方案為重點(diǎn),這里僅對這兩個方案的要點(diǎn)及實(shí)施過程進(jìn)行介紹。
2.1軸承座孔的修復(fù)方案及實(shí)施要點(diǎn)
軸承座孔的修復(fù)采用目前應(yīng)用廣泛的工程膠粘劑,產(chǎn)品名稱為可塞新TS311.
修復(fù)步驟及注意(attention)事項(xiàng):
(1)機(jī)座處理(chǔ lǐ):首先在軸承安裝的部位進(jìn)行打磨,打磨面深度應(yīng)保證2.5mm以上。行星齒輪減速機(jī)又稱為行星減速機(jī),伺服減速機(jī)。在減速機(jī)家族中,行星減速機(jī)以其體積小,傳動效率高,減速范圍廣,精度高等諸多優(yōu)點(diǎn),而被廣泛應(yīng)用于伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)等傳動系統(tǒng)中。其作用就是在保證精密傳動的前提下,主要被用來降低轉(zhuǎn)速增大扭矩和降低負(fù)載/電機(jī)的轉(zhuǎn)動慣量比。兩側(cè)預(yù)留軸承安裝基準(zhǔn)面,約20mm,保證打磨面寬度大于軸承安放寬度。機(jī)座打磨面打磨完畢后,再進(jìn)行刮花處理,花紋形狀不限,深度為1.5mm。
?。?)假軸表面的清洗。假軸表面污物,凸點(diǎn)處理,用砂紙進(jìn)行打磨。
?。?)機(jī)座孔表面的清洗。第一次新打磨的面不用進(jìn)行燒烤處理(chǔ lǐ),直接用清洗劑清洗。第二次修補(bǔ)(當(dāng)涂層與機(jī)座粘接不牢,出現(xiàn)涂層脫離機(jī)座面,需返工)時,先用氣焊燒烤,清除油污,之后用配套產(chǎn)品可塞新1755高效(指效能高的)清洗劑進(jìn)行清洗。清洗時操作要點(diǎn):清洗時是從瓦口向瓦底反復(fù)噴吹清洗4~5次,將整個表面及瓦底污物吹洗干凈,整個操作過程必須仔細(xì),清洗過程中嚴(yán)禁用手觸摸金屬表面,確保金屬表面潔凈。
?。?)涂層的涂抹。要點(diǎn):使用專用塑料刮刀分層涂抹,操作時必須戴手套,用力均勻,第一層需將凹處抹平,共涂抹3層,最后一層必須保證超出基準(zhǔn)面3mm以上。涂抹過程中必須保證涂抹均勻,密實(shí),不得有氣孔,整個涂抹操作過程迅速,快捷,不得超過20min.
?。?)假軸上脫模劑的涂抹。脫模劑使用的是配套產(chǎn)品可塞新1731脫模劑,在涂抹工作結(jié)束前10min在假軸上涂抹脫模劑,保證噴涂均勻,到位。
?。?)假軸安裝,測量,定位。從和膠開始到假軸安裝結(jié)束,整個過程(guò chéng)不得超過60min.
?。?)合箱蓋,螺栓緊固。
?。?)固化。必須保證固化溫度,每端加設(shè)4盞碘鎢(wolfram)燈同時進(jìn)行烘烤,溫度不低于25℃,保證在40℃左右為宜。
?。?)起模。必須保證起模時間。當(dāng)溫度在25以上時,保證16h之后方可脫摸。
?。?0)孔的研磨。用刮刀和0#砂紙打磨,保證研磨質(zhì)量。多余的涂層不得用手錘敲擊,應(yīng)該使用角磨機(jī)切割,保證表面質(zhì)量,防止涂層被震裂。
(11)軸的安裝,調(diào)整。
(12)試車。必須保證固化時間72h。
2.2減速機(jī)(Retarder)裝配調(diào)整方案
通過本次檢修,總結(jié)出一套減速機(jī)裝配(assemble)調(diào)整方案。減速機(jī)裝配調(diào)整的技術(shù)要點(diǎn)為:軸的水平度與各軸之間的平行度;齒輪的嚙合及接觸情況;軸承的游隙。
以這3項(xiàng)技術(shù)要求對減速機(jī)進(jìn)行裝配調(diào)整。
2.3減速機(jī)的裝配調(diào)整的幾個關(guān)鍵(解釋:比喻事物的重要組成部分)步驟
(1)修復(fù)軸承座孔用假軸的檢測(檢查并測試):從表面粗糙度,尺寸公差,形位公差3個方面檢查測量。表面粗糙度的檢查:假軸在修復(fù)前首先進(jìn)行油污清理,表面缺陷處理。尺寸公差的檢測:假軸的尺寸公差應(yīng)符合機(jī)座孔的圖紙要求,各假軸偏差必須用外徑(外緣直徑)千分尺精確測量。
假軸的尺寸公差直接影響到孔的修復(fù)質(zhì)量。假軸直徑尺寸偏大,會造成修復(fù)后孔的尺寸過大,無法達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求的軸承外圈與機(jī)座孔配合公差;假軸直徑尺寸偏小,會造成修復(fù)后孔的尺寸過小,加大手工研磨修復(fù)工作量,同時,增加軸系裝配定位難度,直接影響到軸的平行度,水平度,兩孔的同軸度。同軸度的檢查測量:假軸同軸度保證在0.05~0.15 mm之間為宜,這是保證檢修質(zhì)量的關(guān)鍵。
?。?)安放假軸時,必須測量假軸的水平度,與機(jī)座孔的垂直度,及假軸與機(jī)座孔的間隙是否均勻。這一點(diǎn)同樣也很重要。這一點(diǎn)做好了,可以大大減少手工研磨的工作量,提高裝配精度。
?。?)開瓦口。假軸起模之后,首先檢查各孔的修復(fù)質(zhì)量,固化強(qiáng)度是否達(dá)到。然后進(jìn)行各孔瓦口開設(shè)。
?。?)各軸的裝配調(diào)整。安裝時,不要著急進(jìn)行孔的修磨,首先將各軸依次裝入,進(jìn)行初步調(diào)整之后,進(jìn)行各軸水平度的檢測,齒輪間隙,齒面接觸情況的檢測,各軸承游隙的檢測。根據(jù)檢測結(jié)果,分析數(shù)據(jù),進(jìn)行各孔的修磨。這個過程是反復(fù)的,一次比一次更加精細(xì),最后進(jìn)行精調(diào),定位。
?。?)軸承游隙的確定。機(jī)座孔的上機(jī)體此次檢修中未進(jìn)行修復(fù),通過壓鉛法測出機(jī)座孔與軸承之間的間隙,確定所加墊片的厚度,以保證軸承的裝配游隙。
3軸承(bearing)游隙測量與保證
滾動軸承在工作過程中應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)?shù)挠蜗?。游隙過大,會使同時承受載荷的滾動體數(shù)目減少,易使?jié)L動體與套圈產(chǎn)生彈性變形,降低(reduce)軸承壽命,同時,還將降低軸承旋轉(zhuǎn)精度,產(chǎn)生徑向跳動,從而引起振動和噪聲;游隙過小,則工作時阻力增大,軸承容易磨損,同時阻力增大會使軸承特別是滾動體易發(fā)熱變形,發(fā)熱后又會進(jìn)一步增大運(yùn)動阻力而形成惡性循環(huán)。因此,軸承在整個裝配過程中都需要控制和調(diào)整游隙。調(diào)心滾子軸承保證游隙的方法是:保證軸承的原始游隙;保證軸與軸承安裝的過盈量;保證機(jī)座孔與軸承外圈的配合。
3.1軸承(bearing)原始游隙的測量與保證
裝配前,反復(fù)測量核對新軸承的原始游隙,結(jié)果見表6,符合設(shè)計(jì)要求。
3.2保證軸與軸承安裝的過盈量
軸承與軸的配合為過盈配合,安裝后軸承游隙有不同程度的減小。
4檢修過程出現(xiàn)的各類問題原因分析及應(yīng)對措施
4.1第一次檢修回裝后軸西側(cè)兩盤軸承抱死燒損擠壓破壞(vandalism)原因分析及對策
第一次檢修回裝后進(jìn)行空負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn),在運(yùn)行至40min時,軸承溫度急劇升高,瞬間達(dá)到137,軸西側(cè)兩盤軸承抱死燒損擠壓破壞。分析原因:
?。?)工程膠粘劑的固化強(qiáng)度未達(dá)到。有3方面原因:固化時間不夠;固化溫度不夠;涂抹前未達(dá)到清洗要求,致使涂層與金屬層粘接不牢固。
?。?)由于飛輪的不平衡造成的振動及軸向力過大。裝配精度不夠,表現(xiàn)在以下兩方面:齒輪嚙合不好,單側(cè)受力,造成軸向力過大;
?。?)軸承游隙調(diào)整不理想。
?。?)軸承(bearing)座孔修復(fù)精度不高,表現(xiàn)在以下兩方面:假軸同心度達(dá)不到要求;&手工刮研精度未達(dá)到要求。
?。?)軸承質(zhì)量。
?。?)軸在制造,裝配過程中變形超差。
(7)各軸承潤滑點(diǎn)潤滑不到位。
針對以上可能導(dǎo)致軸承抱死的原因,制定了相應(yīng)的對策。
?。?)工程膠粘劑的固化強(qiáng)度保證措施:固化時間72h之后試車;加設(shè)4盞碘鎢燈烘烤,軸承機(jī)座孔周圍溫度(temperature)保證40以上;嚴(yán)格清洗質(zhì)量。
?。?)提高裝配精度。
(3)加強(qiáng)手工研磨質(zhì)量。
?。?)嚴(yán)把軸承質(zhì)量關(guān)。對有異議的軸承進(jìn)行了硬度檢測,實(shí)測軸承HRC58~59,接近標(biāo)準(zhǔn)要求HRC60.
(5)為保證各軸承潤滑到位,采取以下措施:軸承選擇帶有油槽的軸承;減速機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)前,稀油站運(yùn)轉(zhuǎn)合格;檢查疏通潤滑油路,專人觀察油鏡,監(jiān)測油溫,防止稀油泵(Deep well pump)偷?,F(xiàn)象。齒輪減速電機(jī)利用各級齒輪傳動來達(dá)到降速的目的.減速器就是由各級齒輪副組成的.比如用小齒輪帶動大齒輪就能達(dá)到一定的減速的目的,再采用多級這樣的結(jié)構(gòu),就可以大大降低轉(zhuǎn)速了。
4.2軸承(bearing)間隙壓鉛測量裝配數(shù)據(jù)的不真實(shí)性及對策
壓鉛是測量軸承頂間隙的比較實(shí)用可靠的方法。但在此次實(shí)施過程中出現(xiàn)了測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的現(xiàn)象。起初,由于經(jīng)驗(yàn)不足,使用傳統(tǒng)的鉛絲放置辦法,每個軸承的瓦口兩側(cè)均放置了兩條鉛絲,每個軸承頂端放置兩條鉛絲。經(jīng)測量所得的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,加設(shè)相應(yīng)厚度的銅墊,但在合箱蓋之后,所有軸承游隙均不合適,與測得的數(shù)據(jù)大相徑庭。
顯然,上述結(jié)果是由于測點(diǎn)取值的不準(zhǔn)確造成的,為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象分析有以下兩個原因:一是該減速機(jī)為3級減速,共8個軸承座孔。在一個上下箱體結(jié)合面上,由于結(jié)合面的不平度,8個軸承座孔的瓦口一定不是同一個基準(zhǔn),測出的16條瓦口鉛絲的厚度各不相同,而且相差很大,一定是瓦口鉛絲的不準(zhǔn)確造成的軸承外圈與基座孔之間的頂間隙數(shù)值測量的不準(zhǔn)確。二是由于軸承座上孔也被破壞,出現(xiàn)不很嚴(yán)重的磨痕,盡管進(jìn)行了打磨處理,但不能完全保證孔的形狀公差。
針對以上原因,做了如下處理。瓦口的16條鉛(外觀:帶藍(lán)色的銀白色)絲換成16塊0.5mm厚的鐵皮(當(dāng)時因無鐵皮,用銅皮代替),每個軸承(bearing)頂部放置兩條1.5mm直徑的鉛絲,重新進(jìn)行測量。該操作方法的要領(lǐng)必須注意(attention)以下幾點(diǎn):
?。?)壓鉛時,每個軸承座的連接螺栓一定要緊固到位,結(jié)合面必須保證壓緊。
?。?)為消除軸承座孔的形狀公差造成的影響,鉛絲厚度測點(diǎn)取值時取兩端點(diǎn)的4個值,計(jì)算時不采用平均值(The average value)法,取4個值的最小值。
?。?)銅墊加設(shè)部位保證在鉛絲壓放的同一位置,銅墊的長度不得超出鉛絲的長度。
在實(shí)施過程(guò chéng)中,為確保加墊的準(zhǔn)確性,在加銅墊之后對軸承(bearing)的游隙進(jìn)行了測量,不合適之處進(jìn)行了二次調(diào)整,軸承游隙檢測合格后最終合箱蓋。
5實(shí)施效果
在二次試車過程中,對各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果表明,各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)正常,本次試車成功,在此次主減速機(jī)的檢修中仍存在著未消除的缺陷,值得我們今后總結(jié)完善。
?。?)軸修復(fù)的同心度的保證。由于%軸修復(fù)用假軸不是通軸,兩孔的同心度與水平度很難保證,從反復(fù)調(diào)整檢測的軸承游隙數(shù)據(jù)中可以看出,軸承的外圈存在著不規(guī)則的變形,影響著軸承的使用的時長。
?。?)軸西側(cè)北面軸承游隙存在缺陷。這也是造成西側(cè)軸承工作溫度高于東側(cè)的一方面原因,此次未做再次研磨處理(chǔ lǐ)。
中板工序熱分段剪的檢修中,軸承座孔修復(fù),各軸調(diào)整裝配,各項(xiàng)數(shù)據(jù)檢測及試車技術(shù)是典型的減速機(jī)檢修裝配技術(shù),在類似的檢修過程中可以借鑒使用,尤其是在檢修過程中出現(xiàn)的各類問題,更值得吸取經(jīng)驗(yàn)。